國(guó)家環(huán)保限產(chǎn)政策隨季節(jié)及環(huán)保現(xiàn)狀不斷進(jìn)行調(diào)整,鐵水嚴(yán)重不足及波動(dòng)大,為確保生產(chǎn)穩(wěn)定有序,2017年5月份煉鋼廠根據(jù)鐵水情況,開展工序流程優(yōu)化課題,重點(diǎn)對(duì)轉(zhuǎn)爐低鐵耗冶煉及護(hù)爐操作、質(zhì)量控制進(jìn)行攻關(guān),取得較好效果。廢鋼量的增加及鐵水消耗的大幅降低,導(dǎo)致生產(chǎn)工藝發(fā)生較大變化,給生產(chǎn)節(jié)奏控制、轉(zhuǎn)爐冶煉操作、爐況維護(hù)等均帶來較大困難,如廢鋼質(zhì)量差時(shí)加入量大影響節(jié)奏、終點(diǎn)碳低、溫度低、大塊廢鋼化不透、爐況侵蝕嚴(yán)重、爐內(nèi)熱量不足等一系列問題隨之而來。通過以各工序溫度控制為主線,優(yōu)化廢鋼質(zhì)量、廢鋼結(jié)構(gòu)及加入方式、轉(zhuǎn)爐冶煉槍位控制、渣料結(jié)構(gòu)及加入時(shí)機(jī),創(chuàng)新轉(zhuǎn)爐護(hù)爐工藝并在吹煉過程添加碳素材料等措施、方法的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)低鐵耗運(yùn)行期間生產(chǎn)安全、質(zhì)量穩(wěn)定。
創(chuàng)新性
獨(dú)占性
盈利性
持續(xù)性
先進(jìn)性
成熟度
課題項(xiàng)目研發(fā)過程中德龍煉鋼廠大膽嘗試、重點(diǎn)突破、自主創(chuàng)新,研發(fā)、掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)和難題,包括低鐵耗轉(zhuǎn)爐冶煉工藝優(yōu)化研究、“四位一體”護(hù)爐新工的研究與應(yīng)用、低鐵耗低N含量控制技術(shù)研究等,以上關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)推動(dòng)了項(xiàng)目順利開展。廢鋼量大幅增加后,吹煉前期升溫速度慢,中后期易發(fā)生爆發(fā)性金屬噴濺,且吹煉終點(diǎn)經(jīng)常出現(xiàn)大塊廢鋼化不透現(xiàn)象影響安全及溫度判斷。針對(duì)以上問題,對(duì)操作過程的供氧制度、造渣制度、溫度控制制度進(jìn)行優(yōu)化、改進(jìn),轉(zhuǎn)爐吹煉過程噴濺發(fā)生率降低至<2%,終點(diǎn)廢鋼未化完發(fā)生率降低至<1%、轉(zhuǎn)爐一倒出鋼率≥88%,出鋼過程增C現(xiàn)象基本杜絕。獨(dú)立研發(fā)一種“四位一體”護(hù)爐新工藝,實(shí)現(xiàn)了不停爐的條件下快速補(bǔ)爐,避免了采用鎂碳磚停爐補(bǔ)爐,冶煉周期縮短了1-1.5min,確保了低鐵耗快節(jié)奏冶煉下爐況順行。對(duì)低鐵耗期間鋼中N含量升高的原因進(jìn)行系統(tǒng)分析,最終確定焦炭及廢鋼加入量、轉(zhuǎn)爐氮?dú)宓状登袚Q時(shí)間為主要影響因素。通過對(duì)轉(zhuǎn)爐底吹氮?dú)迩袚Q時(shí)間及攪拌強(qiáng)度進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,實(shí)現(xiàn)大廢鋼量下鋼中N含量<50PPm的較好效果。
國(guó)外主要產(chǎn)鋼國(guó)家轉(zhuǎn)爐廢鋼比平均為25%-28%,廢鋼比增加后,在同等多的鐵水條件下的產(chǎn)鋼量增加。德龍通過優(yōu)化廢鋼質(zhì)量及廢鋼加入方式,優(yōu)化冶煉操作,實(shí)現(xiàn)廢鋼加入量的提升,廢鋼單耗由之前的199.86Kg/t,提至目前的288.77Kg/t,與新金、普陽同鋼種鋼廠相比較分別提高25.93Kg/t、43.12Kg/t,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了廢鋼創(chuàng)效。該課題實(shí)施過程中提煉出諸多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù),其中轉(zhuǎn)爐冶煉優(yōu)化、護(hù)爐工藝、鋼中N含量控制三項(xiàng)技術(shù)在鋼鐵行業(yè)屬于技術(shù)獨(dú)創(chuàng),目前受理了三項(xiàng)專利,其中2項(xiàng)實(shí)用新型、1項(xiàng)發(fā)明。在充分利用爐內(nèi)熱量的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐低鐵耗冶煉,保證了煉鋼生產(chǎn)連續(xù)性,提高了風(fēng)、水、電、氣利用率,為短流程煉鋼技術(shù)研發(fā)奠定了基礎(chǔ)。同時(shí)低鐵耗低N含量的控制技術(shù),確保了產(chǎn)品性能穩(wěn)定,提高了下游客戶質(zhì)量滿意度,創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益。
自2017年5月份進(jìn)行工藝優(yōu)化,至6-12月份全面推廣,供氧強(qiáng)度由之前的3.2m3/min.t提高至3.6m3/min.t,供氧時(shí)間縮短約40秒,冶煉周期降低至26-29min,轉(zhuǎn)爐平均出鋼時(shí)間縮短1分30秒,鐵水消耗由之前的900.5Kg/t鋼降低至807Kg/t鋼,鐵耗降低93.5Kg/t鋼,則產(chǎn)量增加創(chuàng)效:(鐵水量/807 -鐵水量/900.5)*噸鋼加權(quán)平均利潤(rùn)= 3132.6萬元。低鐵耗冶煉工藝的成熟確保了低鐵水條件下煉鋼生產(chǎn)順行且創(chuàng)效可觀。同時(shí)低鐵耗低N含量的控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)低鐵耗下鋼中N含量≤50PPm,較新金低鐵耗下N含量65PPm左右及普陽78PPm左右大幅降低,控制在較好水平,確保了帶鋼質(zhì)量穩(wěn)定,下游客戶使用正常,確保了產(chǎn)品性能穩(wěn)定,提高了下游客戶質(zhì)量滿意度,創(chuàng)造了良好的社會(huì)效益。在嚴(yán)峻的環(huán)保形勢(shì)下,低鐵耗冶煉是每個(gè)鋼鐵企業(yè)的追求,具有先進(jìn)性和推廣價(jià)值。
德龍與北京科技大學(xué)、華北理工大學(xué)、河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等進(jìn)行校企合作,培養(yǎng)了一大批技術(shù)骨干力量;多次派技術(shù)人員到邯鋼、太鋼、國(guó)豐等大型鋼鐵企業(yè)對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),為德龍的技術(shù)研發(fā)工作開展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí),近幾年德龍加大技術(shù)人員的引進(jìn)、培養(yǎng)力度,建立健全了各項(xiàng)技術(shù)人員管理制度,如《人才引進(jìn)培養(yǎng)實(shí)施辦法》、《專業(yè)技術(shù)職務(wù)人員管理及考核辦法》、《技術(shù)創(chuàng)新管理激勵(lì)制度》、《新產(chǎn)品試制管理辦法》、《專利管理辦法》、《科技論文發(fā)表管理辦法》等人才激勵(lì)和科技研發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)制度,對(duì)技術(shù)好或有突出貢獻(xiàn)的科技創(chuàng)新人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),2017年累計(jì)發(fā)放獎(jiǎng)金500多萬元。課題組成員由技術(shù)專業(yè)水平豐富的各級(jí)技術(shù)人員組成,是目標(biāo)一致、工作同力的技術(shù)團(tuán)隊(duì),為企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)、基礎(chǔ)研究等方面做貢獻(xiàn)。截至目前該課題已獲得2項(xiàng)實(shí)用新型專利、1項(xiàng)發(fā)明專利。
在轉(zhuǎn)爐日鐵耗最低770Kg/t鋼、月鐵耗平均807Kg/t鋼,相比原鐵耗900.5Kg/t鋼降低了93.5Kg/t鋼,廢鋼消耗量增加,根據(jù)廢鋼邊際貢獻(xiàn)測(cè)算噸鋼可降低成本 49.48元,實(shí)現(xiàn)了部分原料短流程煉鋼技術(shù),節(jié)約了能源消耗,再此基礎(chǔ)上,轉(zhuǎn)爐吹煉過程操作順行,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)了突破:轉(zhuǎn)爐吹煉過程噴濺發(fā)生率降低至<2%,終點(diǎn)廢鋼未化完發(fā)生率降低至<1%、轉(zhuǎn)爐一倒出鋼率≥88%,出鋼過程增C現(xiàn)象基本杜絕。通過“四位一體”護(hù)爐新工藝的研究與應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)了由停爐采用鎂碳磚護(hù)爐變?yōu)椴煌t護(hù)爐,將護(hù)爐工作融入到轉(zhuǎn)爐冶煉期間,同時(shí)使冶煉周期縮短了1-1.5min,確保了低鐵耗快節(jié)奏冶煉下爐況順行。通過合理控制廢鋼、焦炭加入量,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐底吹氮?dú)迩袚Q時(shí)間及不同時(shí)期攪拌強(qiáng)度,實(shí)現(xiàn)低鐵耗下鋼中N含量<50PPm的較好水平。與鋼鐵領(lǐng)域同行業(yè)兄弟單位進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),德龍鐵水消耗及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為目前鋼鐵行業(yè)最優(yōu)指標(biāo)。
12、利潤(rùn)級(jí):開始盈利且利潤(rùn)超過總投入的10%
市場(chǎng)分析
商業(yè)模式
營(yíng)銷狀況
通過開展一系統(tǒng)工藝優(yōu)化研究,實(shí)現(xiàn)了鐵耗<810Kg/t鋼時(shí)冶煉平穩(wěn),終點(diǎn)達(dá)標(biāo);另外轉(zhuǎn)爐“四位一體”護(hù)爐新工藝,為快節(jié)奏冶煉提供保障。在轉(zhuǎn)爐護(hù)爐過程中,通過不斷總結(jié)、摸索,撰寫《一種測(cè)量轉(zhuǎn)爐爐身耐材厚度的裝置》及《一種測(cè)量轉(zhuǎn)爐爐底標(biāo)高的簡(jiǎn)易裝置》專利兩個(gè),該發(fā)明對(duì)轉(zhuǎn)爐爐身厚度、爐底高度的測(cè)量簡(jiǎn)單易行,非常切合生產(chǎn)實(shí)際;通過優(yōu)化底吹氮?dú)迩泻蠒r(shí)機(jī)、流量控制,實(shí)現(xiàn)低鐵耗低N控制,創(chuàng)新N含量控制方式,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及下游客戶使用正常。另外該課題的研究,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐鐵水消耗由之前的900Kg/t鋼降低至810Kg/t鋼,鐵耗大幅降低,廢鋼用量增加,確保了高爐限產(chǎn)期間煉鋼生產(chǎn)的連續(xù)性,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量提升,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。德龍?jiān)擁?xiàng)成果市場(chǎng)前景很廣闊,在鋼鐵行業(yè)具有很大的推廣應(yīng)用價(jià)值。
該項(xiàng)目第一完成人梅忠男,39 歲,碩士學(xué)歷,畢業(yè)于安徽工業(yè)大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè),現(xiàn)任德龍鋼鐵總經(jīng)理助理,主管技術(shù)質(zhì)量工作。從一名基層轉(zhuǎn)爐崗位人員開始工作,經(jīng)過不斷努力成長(zhǎng)為技術(shù)管理人員,具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)操作和管理經(jīng)驗(yàn),多次主持和承擔(dān)公司產(chǎn)品開發(fā)、降本增效項(xiàng)目,榮獲市、縣以及公司的“技術(shù)管理創(chuàng)新先進(jìn)個(gè)人”、“勞動(dòng)模范”、“青年崗位能手”、“科技貢獻(xiàn)先進(jìn)個(gè)人”等多項(xiàng)榮譽(yù)。
公司按國(guó)際質(zhì)量體系ISO9001認(rèn)證要求,建立了現(xiàn)代化質(zhì)量管理體系,致力于持續(xù)改進(jìn),不斷完善確保體系有效運(yùn)行。同時(shí)公司緊緊圍繞國(guó)家發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策,立足于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,針對(duì)公司能源、環(huán)保、材料、工藝等進(jìn)行科研開發(fā)活動(dòng),推動(dòng)研發(fā)成果落實(shí)到實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中。實(shí)行長(zhǎng)、中、短期項(xiàng)目的有機(jī)結(jié)合大力提高技術(shù)中心的原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化,努力把技術(shù)中心引導(dǎo)到一個(gè)健康發(fā)展的軌道上。通過提升產(chǎn)品質(zhì)量,降低過程成本消耗、以及持續(xù)開發(fā)和改進(jìn)產(chǎn)品,不斷提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
主營(yíng)業(yè)務(wù)名稱:
近三年主營(yíng)收入(萬元):